近日,陜鋼集團漢鋼公司煉鐵事業部原料作業區將C5焦篩樓雙層篩網“瘦身”為單層篩網、坡度減少5度,提高了焦炭的篩分效果,保證了高爐原燃料的質量,減少了設備維護費用,降低了人員勞動強度。
焦篩承擔著高爐焦炭篩分工作,篩上大塊供高爐使用,篩下焦粒和焦沫供燒結使用。原來的篩網采用上篩25毫米、下篩15毫米的雙層篩網,在篩分過程中,由于上篩與下篩之間間距過小,下層篩網容易卡料,一直達不到篩分的效果,人員清理篩網困難,往往清理兩個篩網需要2-3個小時,還達不到效果,不能完全篩出焦炭里的焦沫,致使焦炭含焦沫量大。

在經過多方研究討論,該作業區運行管理工段決定對焦篩篩網進行技術改造,在與相關部門和設備人員協商后,制定出技改方案,利用生產停機機會,拆除原有雙層篩網,利用廢舊托輥中心軸連接做成篩網,設計為單層篩網,篩網間距為φ15毫米,并在原來的基礎上將篩網坡度減小5度左右,頂部加裝鋼板使焦炭在下落過程能夠散開,減少焦炭拍打篩網的沖擊,篩網以上的焦炭全部運送高爐使用,篩網以下的的焦沫供燒結使用。
篩網改造后,焦沫篩分率由原來的3%提高到6%,焦炭含沫量明顯降低了,提高了煉鐵入爐焦炭的質量。同時利用廢舊托輥中心軸做篩網后,節省了購買篩網的費用,年節約成本約6萬元。