
為落實葫蘆島鋅業股份有限公司下達的挖潛目標,電解鋅廠在保證生產正常穩定運行的前提下,下大力氣進行技術改造。積極開展工藝創新、修舊利廢活動,本著邊實驗、邊生產的原則,不斷研究摸索挖潛增效新途徑,將“降本增效”工作作為電解鋅廠各項工作的重中之重。
為解決制約生產的瓶徑問題,提高生產效益,電解鋅廠根據揮發窯焦粉2010年使用情況確立了焦粒篩分項目,粒度大于15毫米焦粒5212.2噸,而大粒度焦粒在揮發窯內反應過程中,沒有起到預期效果,焦粒利用率僅為29%,小粒度焦粒利用率能達到70%,造成能源浪費。電解鋅廠王克廠長面對這種局面,急在心中,召集相關人員研究對策,最后選擇了焦粒破碎方案。
該方案自4月20日開始制定,由電解鋅廠分廠技術科、設備科、揮發窯作業區根據實際情況制圖設計,并且于今年5月中旬由電解鋅技改小組開始施工,他們加班加點,自行設計制造了篩分破碎機,葫蘆島鋅業股份有限公司冶煉廠廠長王克多次到現場察看工程進度,并停止使用現有大粒度焦粒,對鉛鋅冶煉廠運進電解鋅的焦粒集中堆放。工程所用材料及設備全部利舊,改造項目于今年8月10日施工完畢。焦粒篩分項目于8月14日投入使用。按照2010年使用焦粒情況,該項目全年可為公司創直接經濟效益近300萬元。