“排量每分260升,砂比1%,砂量20升,泵壓1兆帕,施工正常。”11月1日,在江蘇油田采油一廠側周43-6A井的施工現場,工藝研究所化學組組長馮貴賓正緊張盯住各項參數的變化。
“泵壓5兆帕,砂已充填到位,停泵、投球打丟手!”馮貴賓向各施工負責人發出指令,并通過微信向工藝研究所技術保障組“現場直播”施工情況。隨著水泥車正打壓15兆帕,壓力突降,丟手成功,標志著我廠首口小套管機械防砂工藝在側周43-6A井取得成功。
側周43-6A井是2015年9月新投的側鉆井,初期日產油10噸,投產后因地層出砂,到今年9月份產量下降至1.3噸,不到半年的時間內檢泵兩次,期間通過擠抑砂劑、下繞絲篩管防砂等措施也未能從根本上解決油層出砂問題。
極寒期下,工藝研究所優選低成本應用,結合該井懸掛小套管井井筒空間小,內徑只有82毫米的實際,引進了特殊尺寸工具以滿足小套管內防砂需求,并針對該井的井筒現狀,組織召開專題論證會,制定出最佳施工方案:決定對側周43-6A井實行地層擠壓充填和套管內礫石充填的二合一方案。
由于井眼小,配套工具受限,填砂施工難度大、風險高,稍有不慎就有砂卡管柱的風險,在施工中必須要做到精細到位。為確保施工一次性成功,技術人員把各質量控制要點逐條列出,并在施工中采取專人負責現場指導,團隊保障的策略,對防砂施工進行全程把關。
經過8小時緊張而有序的施工,側周43-6A井防砂施工取得了成功,為治理我廠小套管內油層出砂拓寬了新的路徑。