位于秦皇島市青龍滿族自治縣祖山鎮的河北鋼鐵廟溝鐵礦座,年生產鐵精粉達80萬噸。原磨礦系統采用階段磨礦階段選別工藝,其中一段磨礦球磨機規格:4臺2.7x3.6m與1臺 2.7x2.1m;二段磨礦球磨機規格:1臺3.2x5.4m與2臺 2.7x3.6m,三段磨礦球磨機規格:1臺3.2x5.4m及1臺 2.7x3.6m。原三段磨礦細度-325 目含量為71-73%,鐵精粉品位65%, 平均回收率87%。

河北鋼鐵廟溝鐵礦選廠
指標提升價值
VTM1500替換三段球磨后,磨礦細度-325 目由原來的71~73%提高到88~90%,鐵精粉品位從65%提高至66%,平均回收率也由87%提升至89%以上,同時二氧化硅含量降低了1%。
“精礦指標的優化進而提升了精礦等級,從而幫助我們提高了鐵精粉產品的價格,增加了選廠收益。”廟溝鐵礦技術改造項目總負責人、磨選車間主任張潤身介紹道。
迫于低迷的鋼鐵行業形勢,廟溝鐵礦之前選礦成本高于精鐵礦售價,企業運行壓力巨大。項目改造順利實施之后,廟溝鐵礦的選礦成本已與當前鐵精礦售價基本持平,在當前市場形勢下,仍可保證企業的正常生產。
通過引進美卓VTM1500立磨,廟溝鐵礦不但成功實現了技術改造目標,也為其順利渡過當前市場困境奠定了基礎。
節約便是利潤

與球磨機相比,立磨具有能耗低、磨礦介質消耗低且占地面積小等特點。
“若達到目前的磨礦細度,我們需要規格更大的球磨機。原有廠房空間有限,美卓立磨體的積小,安裝便捷,我們只用兩周時間便完成了設備安裝工作。現在,VTM1500立磨在85%的運行負荷下,能夠實現產能2300 噸/天,原有的2臺高耗能球磨機被我們淘汰,可實現節約電能30%。”廟溝鐵礦選廠磨礦車間技術員張建康說道。
此外,廟溝鐵礦磨礦生產中所應用的各類鋼球成本約6000元/噸,應用VTM1500后,其處理原礦所需的鋼球消耗由原來的0.8 kg/t 降到0.3 kg/t ,磨礦介質消耗降低了60%。按照年產80萬噸的精礦計算,僅在磨耗介質方面每年便可節約約240萬元。
讓工作更簡單
2014年12月29日投產至今,VTM1500持續運轉已有7個月的時間,經過廟溝與美卓服務工程師的共同檢查,鏟靴襯板的磨損情況良好,保守估計還可以在用3個月。美卓專利襯板的超長壽命,保證了立磨機的開機作業率高達98%,同時減少了日常的維護成本。
“美卓擁有高效的自動化控制系統,現如今我們只需一位工人便可完成對立磨的運行操作。另外,與嘈雜的球磨機車間不同,這里的工作環境更加安靜。”張建康介紹道。“與之前相比,美卓VTM1500立磨在降低能耗、節省人工以及改善工作業環境及方面的優勢十分明顯。”