首鋼遷鋼公司煉鋼作業(yè)部白灰作業(yè)區(qū)圍繞廢物料回收利用積極開展攻關(guān),這些昔日的廢物料紛紛變廢為寶。
原料篩下物變煉鋼冷卻劑
輕燒白云石作為重要的煉鋼造渣劑,是由低硫白云石經(jīng)套筒窯煅燒而來。低硫白云石在進窯前需經(jīng)過篩分,其篩分出的白云石渣與煉鋼使用的生白云石技術(shù)條件相近,結(jié)合這個情況,白灰作業(yè)區(qū)進行了套筒窯白云石渣替代生白云石的試驗。經(jīng)過兩個月不斷的摸索,2號套筒窯白云石渣實現(xiàn)了全部回收并成功用作煉鋼冷卻劑,每月回收量約1500噸左右。同時,他們還將眼光瞄向另一種可能的冷卻劑——灰石渣。灰石渣作為石灰石的篩下物,一直以來都當做固廢物料外排,形成了浪費。白灰作業(yè)區(qū)集中相關(guān)專業(yè),共同討論研究試驗灰石渣作為冷卻劑的有效方案。由于石灰石與白云石指標差異幅度很大,為確保試驗過程中對煉鋼冶煉的影響降到最低程度,他們從加入量、爐溫變化、指標跟蹤等方面制定了一整套詳細的試驗方案。經(jīng)過近一個月的試驗后,終于成功實現(xiàn)了替代。
目前套筒窯白云石渣和灰石渣平均每月大約有2200噸回收用作煉鋼冷卻劑,按煉鋼用生白云石單價41元計算,每年可節(jié)省成本108.24萬元。
成品除塵灰變脫硫劑原料
在日常生產(chǎn)過程中,套筒窯的廢氣經(jīng)除塵器以后會產(chǎn)生大量的灰,即套筒窯成品除塵灰,以前這些灰被認為沒有用處而直接外排。白灰作業(yè)區(qū)積極發(fā)動崗位參與降成本增效益,有職工向作業(yè)區(qū)提議,將成品除塵灰用管道輸送到制粉間原料倉,既能減輕崗位人員的勞動強度,又能降低二次揚塵,還能節(jié)省一部分石灰原料。作業(yè)區(qū)立即進行了可行性試驗,通過對成品除塵灰取樣分析,其氧化鈣含量在85%左右,滿足了KR脫硫劑的石灰指標要求。此后,他們又趁熱打鐵,與相關(guān)專業(yè)共同制定了一套詳細的管道改造方案。經(jīng)過改造,成品除塵灰直接輸送到制粉間原料倉,不再組織外排,大約每個月可回收約80噸,按石灰單價460元計算,年可節(jié)省原料費用44.16萬元。