近年來,冀中股份葛泉礦洗煤戰線堅持向技術創新要效益,通過扎實開展各項技術創新工作,有效提高了精煤回收率和產品質量,降低了生產消耗,提升了洗煤效益。
該礦從加強技術改造、優化生產工藝入手,著力降低生產成本,提高企業效益。該礦本部洗煤廠原有的CSS-1.8煤泥分選機由于底流帶煤損失普遍在10%—20%左右,大量粗精煤產品損失到底流中進入中煤,造成精煤回收率低,嚴重影響了企業效益。針對這一問題,洗煤廠新上了一臺CSS-2.4粗煤泥分選機,由于其溢流灰分穩定,底流帶煤損失降到了2%以下,實現了粗精煤的有效回收。經測算,該設備的投入使用,可使精煤回收率提高1%左右。以年入洗原煤90萬噸計算,可增效800多萬元,為企業帶來了可觀的經濟效益。
介質消耗是洗煤過程中的一大材料消耗。為有效降低介耗,該廠通過改造脫泥環節,強化了原煤脫泥效果,最大限度的減少了進入重介系統中的原生煤泥量,穩定了懸浮液的密度,降低了因分流帶來的介質損耗;通過對脫介篩篩板的開孔率進行改造,提高了脫介效率;通過完善磁選機水幕除介環節、細調磁選機磁偏角、穩定磁選機溢流等,增強了介質回收效果。據測算,一系列改造完成后,洗煤廠噸原煤介質消耗持續保持在0.5千克,同去年相比,年可節約介質材料消耗24.7萬元,創建礦以來歷史新低。
該礦東井洗選廠主要入洗9號煤,其洗選工藝為脫硫排矸。隨著近年來入洗量的增加和市場對煤質要求的提高,該廠將將圓振動篩篩縫由原來的50mm改為70mm,使70mm以下的原煤進入下一環節,提高了圓振動篩的篩分效率,增加了跳汰系統的入洗量;同時,將博后分級篩篩縫由原來的13mm改為10mm,使10mm以上的原煤塊進入跳汰洗煤機進行排矸處理,進一步加大了原煤入洗量,增加了矸石的排出量,使煤質的發熱量持續穩定在5300大卡以上,滿足了客戶需求。針對在跳汰洗煤排矸過程中,外排矸石經常粘連末煤,導致部分原煤資源流失的情況,該廠在矸石溜槽前段加裝了一部直線振動篩,通過機械震動的方式實現了末煤與矸石的高效分離,使末煤回收率達2%,提升了經濟經濟效益。
在大力開展科技創新工作的同時,該礦還注重運用廢舊的材料對設備進行改造升級,進一步增強創新效果。東井洗選廠利用部分廢舊材料自行制作了圓型轉篩,并對系統溜槽進行改造,使洗出的精煤塊分為20mm以下、20-40mm和40mm以上的三種不同產品,不僅進一步適應了市場需求,還節約材料費用近3萬元。另外,該礦選煤戰線還利用淘汰掉的消泡器桶做成絮凝劑添加桶,保證了在生產過程中絮凝劑的連續添加,實現了清水洗煤的目的;利用淘汰掉的過濾機攪拌電機和廢舊鋼材制作成為擊打器,將翻轉弧形篩改造為擊打弧形篩,穩定了末精煤灰分,保證了精煤質量。