“這是原來(lái)的篩網(wǎng),這是我們自行設(shè)計(jì)加工的篩網(wǎng),更換它用不了一個(gè)小時(shí),而原機(jī)篩網(wǎng)更換一次至少要四五個(gè)小時(shí),自去年6 月份我們自行設(shè)計(jì)加工的篩網(wǎng)投入運(yùn)行后,大大縮短了新粉碎系統(tǒng)的維修時(shí)間。”8月21日,中國(guó)鋁業(yè)蘭州分公司電解一廠電解作業(yè)區(qū)支持工程師曹偉杰指著兩個(gè)篩網(wǎng)介紹說(shuō)。
據(jù)了解,在鋁電解生產(chǎn)中,殘極上部的殼面塊粉碎后可作為電解保溫料循環(huán)使用,而保溫料對(duì)加強(qiáng)電解槽上部保溫,迅速提高鋼與碳的接觸溫度,減少接觸電壓降,防止陽(yáng)極氧化,提升電解質(zhì)都有很大作用。該公司兩套新粉碎生產(chǎn)線去年初投產(chǎn)以來(lái),因設(shè)備故障維修率高等原因,實(shí)際開(kāi)機(jī)時(shí)間不足,未滿足每天可處理殼面塊180 噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能需求。
“只要能把每月新粉碎系統(tǒng)維修時(shí)間縮短40 個(gè)小時(shí),就可多消化積壓殘極殼面料200 多噸,完全能滿足電解生產(chǎn)需要。”電解一廠電解作業(yè)區(qū)粉碎工段段長(zhǎng)蘇旭君介紹道。
“QC 小組成立當(dāng)天,小組成員在工區(qū)休息室針對(duì)如何保持生產(chǎn)平穩(wěn)進(jìn)行分析,大家集思廣益,采用頭腦風(fēng)暴法對(duì)影響平穩(wěn)生產(chǎn)的因素進(jìn)行分析,從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面,找出包括篩網(wǎng)安裝方式不合理、管道材質(zhì)不適宜、彎管結(jié)構(gòu)不合理等8 項(xiàng)因素。”蘇旭君掰著手指頭一項(xiàng)項(xiàng)地列舉道。最終,確定篩網(wǎng)安裝方式和彎管結(jié)構(gòu)不合理是造成系統(tǒng)維修時(shí)間長(zhǎng)的主要原因。
找到問(wèn)題所在,似乎解決就水到渠成,但做起來(lái)遠(yuǎn)比想象復(fù)雜。“我們既想可操作性強(qiáng),又想最大限度地節(jié)約資金。所以兩項(xiàng)改造我們都制定了至少三種方案進(jìn)行試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)多次實(shí)踐,最終確定在篩網(wǎng)改造中采取加工備用篩架,提前安裝篩網(wǎng)的方式;在彎道結(jié)構(gòu)改造中,利用現(xiàn)有材料自行加工夾層彎管的方式。”蘇旭君指著一截補(bǔ)焊在彎管外側(cè)的鋼板說(shuō):“瞧,這就是我們進(jìn)行的彎管結(jié)構(gòu),既經(jīng)濟(jì),實(shí)用效果更是好得不得了。原來(lái)的管道一周就會(huì)磨破,每月幾乎都要花超過(guò)30 個(gè)小時(shí)進(jìn)行頻繁地焊接、粘貼、更換,而改造后的管道用了6個(gè)多月還好好的。”
據(jù)了解,新粉碎系統(tǒng)投入運(yùn)行后,每天多粉碎8.5 噸殼面塊,每年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益30 多萬(wàn)元。