中國振動機械網(wǎng)來自中新社兵團新聞網(wǎng)消息:2月18日,走進正在加緊生產(chǎn)的新疆生產(chǎn)建設兵團第四師綠華糖業(yè)公司顆粒粕車間,員工們在各自崗位上認真操作,一袋袋檢驗合格的產(chǎn)品通過輸送皮帶,輸送、裝運到門外拉運的貨車上。車間技術員俞金鶯從冷卻機出口處抓起一把顆粒粕高興地對筆者說:“你看,顆粒粕色澤光亮,顆粒均勻干凈,沒有什么粉末。和以往相比,產(chǎn)品質(zhì)量有了大幅度提高."
為適應市場經(jīng)濟的激烈競爭,綠華糖業(yè)公司把提高產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)長遠發(fā)展戰(zhàn)略目標,制定嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系和內(nèi)控指標,保證1.8萬噸顆粒粕加工任務。顆粒粕生產(chǎn)的最后一道工序是壓榨干燥后的顆粒直接經(jīng)過冷卻機到達振動篩,最后包裝出廠。成品中的一部分粉末通過提升機回收重新壓榨,一部分粉末通過旋風分離器飄向空中。由于現(xiàn)有設備使顆粒粉末回收不完全,還有部分粉末附著在產(chǎn)品上,造成顆粒色澤渾濁,光亮度不夠,溫度冷卻不均勻,顆粒易受潮,同時給環(huán)境造成一定污染。
針對困擾多年的質(zhì)量問題,顆粒粕車間成立了以車間主任為組長、技術員和技術骨干為成員的技術攻關小組,對設備改造提出了科學的論證和實踐。他們通過實地觀察發(fā)現(xiàn),振動篩是提高成品質(zhì)量的關鍵設備,原先冷卻機前安裝了一臺國產(chǎn)敞口式振動篩,但由于設計不合理,使用效果不理想,最終閑置不能使用,如果重新購買一臺進口設備需要花費十幾萬元。技術人員決定仿照德國進口振動篩自己制作一臺,攻克了振動篩這個難關,制約產(chǎn)品質(zhì)量的“瓶頸”就會引刃而解。他們仔細研究德國振動篩的構造原理,查看振篩效果,技術員俞金鶯在沒有現(xiàn)成圖紙可以借鑒的情況下,在網(wǎng)上查閱相關信息,憑借豐富的專業(yè)知識,畫出振動篩圖紙,技術工人按照圖紙,花費1.5萬元材料費制作了一臺振動篩,安裝在冷卻機前。為保證設備最佳使用效果,技術人員連續(xù)五天堅守在崗位上,根據(jù)顆粒外觀的干凈度、亮澤度、均勻度,調(diào)整震動電機的配重,以及振動篩篩網(wǎng)與平面的合適角度,通過反復試驗,終于解決了顆粒粉末充分回收,產(chǎn)品質(zhì)量提高的技術難題。
據(jù)了解,振動篩的投入使用,不但提高了產(chǎn)品質(zhì)量,減少了浪費,改善員工工作環(huán)境,同時,減少了顆粒粉末外排對空氣造成的污染。