神華神東洗選中心大柳塔選煤廠通過技術攻關對淺槽脫泥工藝進行了改造,小小的改動,不僅能省水、省電、省材料費,還能提煤質增效益,成效顯著。具體改造了哪里?小編帶大家一探究竟。
原先淺槽分選系統脫泥工藝流程需要通過三臺弧形篩、三臺離心機、一條4011膠帶機、一條4010刮板機和一條7102膠帶機這些大功率設備轉載,上倉外運,造成了一定的電量浪費。
為此大柳塔選煤廠發動員工利用業余時間,研究一種可以有效降低電量使用且不影響煤質的方法。經過多次研究討論,在確定理論上的可行性后,開始了他們的“計劃”,進行現場改造。首先是降低篩縫尺寸,將原來6mm篩板替換非標準3mm的脫泥篩篩板,并且將脫泥篩下方的弧形篩的篩板全部抽出,然后在弧形篩的篩上物下離心機的入料口處制作了可以拆卸的擋板,通過對煤流進行封擋來實現小于3mm的脫泥篩篩下物全部更改走向進入煤泥桶,最后這部分脫泥篩篩下物通過水力旋流器分選、提純后再利用粗煤泥系統的弧形篩、離心機脫水后進入混煤上倉膠帶機。
通過改造后的淺槽脫泥工藝,將該系統3臺脫泥篩篩下物離心機、4011膠帶機、4010刮板機、7102膠帶機全部停機備用,無需開啟,節省了電量消耗,更為重要的是改造后有效排出了6-3mm粒級的矸石,使得末精煤的灰分降到了5.5%左右,實現了末精煤特低灰這一新型煤種的生產。此外,脫泥篩篩下物改向后又經過水力分級旋流器得到了進一步提純,混煤質量得到了大幅提升。隨著商品煤帶走水分的減少,生產過程中需要補加的水量也有所降低,從而也節省了水量的消耗。
大柳塔選煤廠煤質管理員說:“除了電量、水量和煤質的提升之外,由于篩機、離心機、刮板機和膠帶機都停機備用了,就不需要更換備件,還省了一部分材料費。我們目前打算把這些停用的設備再利用起來,應用到其他的提質增效改造項目中去,可謂好處多多呀。”